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            孔板流量計空跳現(xiàn)象及解決方法

            更新時間:2015-09-07 瀏覽次數(shù):1606

            差壓式孔板流量計容易出現(xiàn)的問題及解決方法
            摘要:本文主要針對差壓式(孔板)流量計的 “空跳 "現(xiàn)象以及采用差壓式流量儀表計量時的一些不正常現(xiàn)象監(jiān)管方法及防止對策。關(guān)鍵詞:差壓式流量計空跳現(xiàn)象監(jiān)管方法防止對策
                 差壓式(孔板)流量計因其設(shè)計規(guī)范,簡單牢固,一致性好,不需實流標(biāo)定諸多優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于貿(mào)易結(jié)算,但在實際使用過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)一此問題,比如“空跳 "、多計、少計及導(dǎo)壓管高度修正等問題,使供、用雙方蒙受不必要的損失,下面就對產(chǎn)生這些問題的原因進(jìn)行實例分析并提出解決辦法。
                一、差壓式流量計是以伯努利方程和流動連續(xù)性方程為依據(jù),當(dāng)流體流經(jīng)節(jié)流件(或傳感器)時,在其兩側(cè)產(chǎn)生差壓,而這一差壓與流量的平方成正比。將差壓變送器與流量顯示儀表配合起來檢查零位輸出,如果零位存在偏差,則可能的原因如下。
               (一)差壓變送器靜壓誤差。
               根據(jù) JJG640-1994差壓式流量計檢定規(guī)程規(guī)定:單向靜壓試驗:在正壓室加入公稱壓力,保持 5min后撤壓,待 10min后,測量基本誤差和回程誤差,然后用同樣方法對負(fù)壓進(jìn)行同樣試驗;雙向靜壓試驗:在正、負(fù)壓室同時加 25%的公稱壓力,待穩(wěn)定后測量輸出下限值的變化量,然后將壓力上升到公稱壓力作同樣的試驗。在實際工作中,經(jīng)常采用加工作靜壓,這種方法在產(chǎn)品經(jīng)常推薦采用。具體操作方法是:在檢定完畢后,先開平衡閥,再開正壓閥,送正負(fù)壓室工作壓力,通過調(diào)整零點克服靜壓影響。
                例:某蒸汽用戶,現(xiàn)場安裝條件符合要求,但是其總閥門在節(jié)流裝置以前。在差壓變送器檢定完畢后,先開平衡閥,再開正壓閥,送正負(fù)壓室 0.65MPa工作壓力,此時差壓變送器零點為 3.915mA,調(diào)差壓變送器零點上移至檢定時數(shù)值為 3.960mA,完畢后,將差壓變送器投入運行。當(dāng)用戶停汽一段時間后,流量積算儀走字。
               其解決方法有以下幾種: 
               1.條件具備者盡可能采用規(guī)程上規(guī)定的靜壓值進(jìn)行靜壓試驗。 
               2.不方便時加工作靜壓也未嘗不可,加工作壓力調(diào)整靜壓螺釘來克服靜壓影響。在靜壓螺釘調(diào)過后,用內(nèi)六角扳手將差壓變送器容腔內(nèi)膜盒連接 C型簧片與引出軸松開,使膜盒處于自然放松狀態(tài),然后再擰緊,重新檢定一遍。 
               3.這一實例還有另一個原因:即總閥門在節(jié)流裝置以前安裝。當(dāng)停汽后管道內(nèi)因蒸汽逐漸冷凝成水而壓力逐漸降低,至使加工作靜壓的外部條件發(fā)生了變化。如果總閥門在節(jié)流裝置以后安裝,當(dāng)總閥門關(guān)閉后,管道內(nèi)雖然也會有冷凝水出現(xiàn),但管道中壓力自始至終會同主管道相同,這時通過調(diào)整零點克服靜壓是*可行的。 
              4.對于連續(xù)用氣且壓力較為穩(wěn)定的用戶,通過加工作壓力調(diào)整零點克服靜壓也未嘗不可。
             

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